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水壓試驗機注水密封頭改造成功
一、實施目的:
減少熱停,減輕工人勞動強度,提高產(chǎn)量,降低維修成本。
二、實施內(nèi)容
原水壓試驗機在打高壓試驗時,出現(xiàn)打壓時間過長,試壓曲線不穩(wěn)定,常出現(xiàn)試壓不合格重復(fù)試壓,高壓試壓產(chǎn)量不到中低壓產(chǎn)量的一半。
自2012年加快生產(chǎn)節(jié)奏以后,水壓試驗機更是跟不上生產(chǎn)節(jié)奏,使待試壓鋼管大量堆積。自打高壓以來每天需更換一次或兩次大間隙密封圈,密封頭車圈、PY圈、組合圈等五種密封圈。平均每天維修時間達5-8小時。
針對此情況,檢修技術(shù)人員對水壓試驗機存在的故障進行了系統(tǒng)的分析,確定水壓試驗機主要故障是注水頭的密封形式、以及注水頭的定位套的設(shè)計長度有問題。在對注水密封頭、定位套進行測量后,根據(jù)密封頭實際情況,重新設(shè)計了定位套,改變了密封位置密封形式,增加一個密封環(huán),由原來的水壓膨脹密封改為預(yù)緊壓力密封合并膨脹壓力密封,有效的解決了預(yù)密封壓力流失,高壓泄壓問題;目前,已在專用管水壓試驗機和一號管加工進行了改造。
三、取得效果
1、改造后φ139.7的鋼管高壓打壓試驗由原來的2分多種縮短到45秒,生產(chǎn)效率提高一倍多,光管打高壓用專用管水壓試驗機打壓即可基本完成。
2、減少了臨時打捆、吊運、暫存等中間環(huán)節(jié)的人力物力的費用。
3、按每年四個月高壓試壓計算每年可節(jié)省密封件100多套,每套按3000元(最低價)計算可節(jié)省30萬元。
4、因改變密封形式可有效的避免高壓水蝕造成密封頭的損壞,每年可減少更換密封頭費用10萬元。
5、減少了大量維修時間,節(jié)約了維修費用。
6、降低熱停在25%-30%左右。
鋼管廠
2013年2月19日
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